在當(dāng)今競爭激烈的市場環(huán)境下,降本增效已成為提升企業(yè)發(fā)展軟實力的有效手段,而成本管控水平直接決定著降本增效工作的最終成效。自青海慶華集團深入開展“開源節(jié)流、降本增效”活動以來,格爾木礦業(yè)公司檢修車間廣大干部職工積極響應(yīng)、集智凝力,以修舊利廢為突破口,從細微之處著手,不斷完善部門和班組的降本工作方案,并逐漸形成一套形式有效的成本管控體系。
在前不久的月度檢修工作期間,車間工作人員發(fā)現(xiàn)磨選車間一系列一段2#磁選機機槽出現(xiàn)磨損問題,其底部和側(cè)面存在磨爛漏礦現(xiàn)象,嚴重影響設(shè)備正常運行,生產(chǎn)效率也隨之降低。然而,檢修車間并未簡單地將其進行報廢處理,而是經(jīng)過嚴謹評估后決定修復(fù)機槽,實現(xiàn)二次利用。過程中,工作人員先是細致地清理機槽,然后針對磨損嚴重的部位進行精心焊接修復(fù)。為增強機槽耐磨性,他們采用特殊材料包焊,提高了設(shè)備修復(fù)質(zhì)量,也延長了設(shè)備使用壽命。
此外,二系列一段球磨機進料彎管盡管已接近報廢標準,但經(jīng)過工作人員仔細檢查,其結(jié)構(gòu)和材質(zhì)相對完好,具有較大修復(fù)價值。于是,工作人員運用專業(yè)焊接技術(shù)精確修復(fù)破損部分,以保證焊接部位的強度與密封性,后經(jīng)嚴謹?shù)膶I(yè)測試確認其符合使用標準和要求后,設(shè)備投入了實際應(yīng)用。此舉在節(jié)省材料購置成本的同時提高了車間生產(chǎn)效率和設(shè)備運轉(zhuǎn)率。
這些成功的修舊利廢實踐時常在車間上演,它們實實在在地為企業(yè)創(chuàng)造了經(jīng)濟效益,更為車間的挖潛增效開辟了新思路。未來,車間全體干部職工必然會繼續(xù)探索創(chuàng)新方法,在開源節(jié)流的道路上不斷前行,為企業(yè)的長遠發(fā)展貢獻更多力量。
(來源:青海慶華 頡旭升)
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